名表交流网 首页 名表图片鉴赏 查看内容

污水深度处置系统水质结垢问题及管理措施研讨

2023-1-10 08:30| 发布者: 挖安琥| 查看: 479| 评论: 0

摘要: 膜技术的进步以及膜成本的降低,极大地推进了双膜工艺在炼化污水深度处置范畴的应用。但由于炼化厂污水水质复杂、杂质含量高及组成动摇较大,使得系统运转一段时间后,整个系统呈现严重的膜污染和结垢。结垢会惹起系 ...

膜技术的进步以及膜成本的降低,极大地推进了双膜工艺在炼化污水深度处置范畴的应用。但由于炼化厂污水水质复杂、杂质含量高及组成动摇较大,使得系统运转一段时间后,整个系统呈现严重的膜污染和结垢。结垢会惹起系统污水处置量降落,出水水质变差,清洗以及运转周期缩短,能耗增加,严重影响了污水处置效率。笔者以新疆独山子乙烯厂污水双膜法深度处置系统为研讨对象,针对乙烯厂污水水质特性,提出理处置系统结垢问题的计划。


独山子石化公司乙烯厂污水深度处置装置的主体工艺为“曝气生物滤池(BAF)+纤维过滤(FG)+微滤(MF)+反渗透(RO)”的组合工艺,以乙烯厂300m3/h契合GB8978—1996二级规范的污水处置场所格出水为处置对象,产品水的指标抵达乙烯厂动力锅炉给水系统的补水水质请求。


笔者对深度水处置系统2009年1—9月运转过程中BAF、FG、MF、RO等主要操作单元进出水的pH和硬度中止了调查,统计数据显现:系统各单元进水平均pH基本维持在8.13~8.30之间,硬度维持在200mg/L左右。装置在现行条件下运转容易结垢,实践状况表示为BAF陶粒、MF进口及RO结垢严重,各单元清洗周期普遍较短,RO部分还存在离子浓缩现象,目前采用添加阻垢剂措施延缓结垢发作。但由于硬渡过大且pH偏高,需投加的阻垢剂用量相对较高,运转成本高且阻垢剂的过量参与会招致反渗透膜有机物污染。


1深度水处置系统结垢倾向理论剖析


普通采用朗格利尔饱和指数LSI判别水的结垢趋向,其值越大则结垢倾向越高。


2009年10月污水深度处置系统各单元进水水质参数如表1所示。


污水深度处置系统水质结垢问题及管理措施研讨


依据表1中系统各单元进水水质参数计算所得系统各单元进水的LSI见表2。


污水深度处置系统水质结垢问题及管理措施研讨


由表2可见,在不存在离子浓缩的条件下,BAF、FG、MF及RO均已存在结垢倾向,RO在离子浓缩后LSI更是高达3.0以上。而目前除反渗透采取了投加阻垢剂的阻垢措施外,其他各单元均没有采用任何阻垢措施。这也进一步解释了该污水深度处置系统结垢严重的缘由。


2现场调查及垢样剖析


2.1BAF内陶粒


应用现有条件对陶粒名义垢样的化学成分中止了初步剖析,细致做法是将名义结垢的陶粒置于浓盐酸中,呈现两个明显的现象:(1)产生大量的气泡;(2)陶粒名义的污垢疾速消逝,最终完整溶解且溶液无混浊现象。由此可初步推断,名义污垢是碳酸盐类物质。经过EDX元素剖析可知,结垢前陶粒的主要元素是O、Si、Al,这与黏土陶粒的元素组成分歧;结垢后陶粒名义的主要元素是O、Ca、C,则可推断出垢样的主要成分是CaCO3,这与之前所做猜测分歧,另一方面也阐明BAF内陶粒结垢较为严重。陶粒结垢会招致原本内部为多孔结构的陶粒比名义积大为降低,对生物膜的附着力降低,陶粒挂膜不充沛将招致曝气生物滤池处置效率降低。因而需求有针对性地中止预处置和除垢。


2.2微滤进口


对微滤进水处取得的垢样中止了电镜和EDX元素剖析。结果表明,垢样的主要成分以碳酸钙垢为主,占垢样整体成分的90%以上。微滤膜结垢会招致处置量降落,能耗增加,清洗周期缩短等严重结果,需求有针对性地中止预处置和除垢。


2.3反渗透系统


在用碱液对反渗透系统中止清洗的过程中,洗液变混浊,证明了反渗透膜已被有机物或微生物污染。取保安过滤器处的垢样中止剖析,发现该垢样中CaO占29.18%,MgO占3.76%,P2O5占0.017%,550℃的灼烧减量占44.06%,950℃的灼烧减量占24.24%,酸不溶物占0.66%。对该垢样的化学成分剖析结果表明,该垢样主要以CaCO3、MgCO3及有机污染物为主,占到整体质量的98%以上,因而碳酸盐垢同样是反渗透部分的关键污染物。结垢的呈现会构成反渗透装置盐去除率和产水量大幅降落,并且严重影响反渗透膜的运用寿命,因而必须对反渗透装置采取有针对性的阻垢措施。


3处置计划


3.1原理及流程


降低上述结垢倾向,理论上可同时向系统中加酸和阻垢剂,加酸中和水中的部分碱,使给水的LSI降至阻垢剂最佳适用范围(LSI<2.0),再加阻垢剂避免CaCO3垢的构成。但是,思索到目前市场上阻垢剂的价钱相对昂贵,只能对最精密且LSI最高的反渗透部分中止阻垢处置,因而只将加药点设于保安过滤器前,即反渗透进水处,其他3个单元则只采用加酸处置。加酸防垢的原理为参与的酸和CO32-作用生成CO2,降低了却垢阴离子CO32-的浓度。降低上述结垢倾向,理论上可同时向系统中加酸和阻垢剂,加酸中和水中的部分碱,使给水的LSI降至阻垢剂最佳适用范围(LSI<2.0),再加阻垢剂避免CaCO3垢的构成。但是,思索到目前市场上阻垢剂的价钱相对昂贵,只能对最精密且LSI最高的反渗透部分中止阻垢处置,因而只将加药点设于保安过滤器前,即反渗透进水处,其他3个单元则只采用加酸处置。加酸防垢的原理为参与的酸和CO32-作用生成CO2,降低了却垢阴离子CO32-的浓度。


普通状况下,加酸处置中所加酸选择硫酸或盐酸。硫酸价廉而且反渗透膜对SO42-的去除率比对Cl-的高,但是,由于水中Ca2+、Ba2+、Sr2+含量高,经计算存在生成硫酸盐垢的风险,故笔者选择加盐酸。


加酸量的计算:依据盐酸与碳酸盐的化学反响式,每参与1mg/L的HCl(按100%计算),产生1.205mg/L的CO2和减少1.37mg/L的HCO3-。在水温25℃时,将反渗透进水pH由pHf0调整至pHf时所需参与的HCl量分别按下式计算:


式中:GHCl——参与的HCl(按100%计算)量,kg/h;


Q——进水流量,m3/h;


[HCO3-]f3——加酸前的进水中HCO3-质量浓度,mg/L。


改进处置计划后的工艺流程如图1所示。


污水深度处置系统水质结垢问题及管理措施研讨


调整后原有流程及操作条件基本坚持不变,在BAF出口增加一加酸点,投加HCl,调整pH至6.0~7.5,以避免LSI过大而结垢,而且增加了杀菌剂HClO在保安过滤器进水中的投加量。


整套工艺水的pH降至6.0~7.5,HCO3-浓度降低后,反渗透部分仍需参与阻垢剂中止处置。阻垢剂的加药浓度依进水硬度的变更而做了恰当调整。


3.2设备改造及加酸量的确定


依据上述调整计划,设计增加了以下设备并肯定了酸投加用量范围:


盐酸计量泵:该计量泵为进口隔阂计量泵。该泵采用全自动调理,依据pH大小调理泵的冲程,即依照水质中止跟踪调理。


高/低pH报警:给水的pH过高或过低对系统都会带来危害。pH过高会招致系统结垢,过低会损坏微滤及反渗透膜,并招致系统腐蚀,因而调整处置计划后,在系统中增加了高/低pH报警装置。控制pH在6.0~7.5。


理论加酸量(盐酸以31%计):若调理pH=6.0,盐酸投加质量浓度为116.24mg/L,需加盐酸量86.8L/h,算得LSI=-0.256。若调理pH=7.5,盐酸投加质量浓度为9.93mg/L,需加盐酸量7.5L/h,算得LSI=2.050。


因而,盐酸投加质量浓度可维持在9.93~116.24mg/L之间,加酸量在7.5~86.8L/h之间。


4效果剖析


经过加酸处置后,系统pH显著降低,改进前pH大约为8.1,改进后pH约为7.8,从而有效抑止了系统结垢。


为了进一步考证加酸后的效果,对比了加酸前后BAF进口、FG进口、MF进口以及RO进口处的LSI,2010年6月深度水处置系统各单元进水水质参数如表3所示。

污水深度处置系统水质结垢问题及管理措施研讨


依据LSI公式,计算得到2010年6月系统各单元进水LSI,如表4所示。可见,经过处置,整个工艺主要单元的LSI固然依旧>0,有结垢倾向,但与2009年10月的数据相比,LSI显著降低,即系统结垢倾向得到了有效抑止,初步抵达了预期目的,取得了一定成果。


5结论


笔者针对独山子石化公司乙烯厂污水深度处置装置结垢严重的问题中止了细致剖析,经SEM及EDX剖析肯定结垢主要成分为碳酸钙,经过在BAF出口投加HCl以降低体系pH,最终使得LSI显著降低,结垢倾向得到了有效抑止。研讨成果能够普遍应用于水处置范畴。



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
已有 0 人参与

会员评论

 名表回收网手机版

官网微博:名表回收网服务平台

今日头条二维码 1 微信公众号二维码 1 抖音小程序二维码 1
浙江速典奢贸易有限公司 网站经营许可证 备案号:浙ICP备19051835号2012-2022
名表回收网主要专注于手表回收,二手名表回收/销售业务,可免费鉴定(手表真假),评估手表回收价格,正规手表回收公司,浙江实体店,支持全国范围上门回收手表
返回顶部